以往,傳統的熱風爐供暖系統存在諸多弊端。熱轉換效率低下,一般僅能達到 65% - 70%,大量的能源在加熱過程中被浪費,導致供暖成本居高不下。而且,溫度控制不夠精準,常常出現溫度波動過大的情況,難以滿足井下設備穩定運行和人員舒適作業的要求。此外,老舊的熱風爐自動化程度低,需要大量人工進行操作和監控,不僅耗費人力,還容易因人為疏忽引發故障。
宏博機械針對這些問題,推出了一系列創新性的解決方案。在熱轉換技術上取得重大突破,采用了先進的 “紊流強化換熱” 技術,大幅提升了熱交換效率。通過優化爐體結構,增加換熱面積,使熱風爐的熱轉換效率飆升至 90% 以上。這一顯著提升,意味著在相同的能源投入下,能夠產生更多的熱量,為煤礦提供更充足的供暖保障。
精準控溫方面,宏博機械為熱風爐配備了自主研發的智能控制系統。該系統集成了高精度溫度傳感器和先進的 PID 控制算法,能夠實時監測并根據設定溫度自動調節熱風爐的運行參數。無論是外界環境溫度的劇烈變化,還是井下作業區域對溫度需求的動態調整,該系統都能迅速做出響應,將供暖溫度穩定控制在 ±1℃的極小波動范圍內。這種精準控溫能力,確保了井下設備始終處于******運行溫度區間,有效減少了設備因溫度問題導致的故障發生率,大大提高了設備的運行穩定性和使用壽命。
自動化操作也是宏博機械升級方案的一大亮點。新的熱風爐系統實現了一鍵啟停、自動調節燃燒功率、自動監控設備運行狀態等功能。操作人員只需在地面控制中心,通過電腦或手機終端,即可遠程對熱風爐進行全方位監控和操作。系統還具備智能預警功能,當設備出現異常情況時,能立即發出警報,并通過短信、郵件等方式通知相關人員,以便及時進行處理,有效避免了因故障發現不及時而導致的停產事故。
[具體煤礦名稱] 在采用宏博機械升級后的熱風爐供暖系統后,取得了顯著的成效。以往冬季因供暖問題導致設備故障頻繁,每月平均停產時長達到 30 小時,嚴重影響了生產進度。升級后,設備運行穩定性大幅提升,近三個月來,因供暖問題導致的停產時間降為零。生產效率也得到了極大提高,原本受低溫影響,井下采煤設備的運行速度不得不降低,如今在穩定的供暖環境下,設備能夠滿負荷運行,煤炭日產量從之前的 [12000] 噸提升至 [12000 + 1800] 噸,月產能提升幅度達到了 15%,為煤礦帶來了顯著的經濟效益。
除了提升產能,節能降耗方面也成績斐然。熱轉換效率的提升和智能控制系統的精準調節,使得能源消耗大幅降低。與升級前相比,該煤礦每月的燃料成本節省了 [5] 萬元,同時,因減少了人工操作和設備維護工作量,人工成本也降低了 [3] 萬元。環保效益同樣顯著,由于燃燒效率提高,廢氣排放量減少,為礦區周邊環境改善做出了積極貢獻。
宏博機械相關負責人表示:“我們一直致力于為煤礦行業提供更高效、更智能、更環保的供暖解決方案。此次熱風爐供暖系統的升級,不僅是技術上的突破,更是對煤礦安全生產和高效運營的有力支持。未來,我們將繼續加大研發投入,不斷優化產品性能,為推動煤礦行業的可持續發展貢獻更多力量。”
隨著越來越多的煤礦認識到供暖系統升級的重要性,宏博機械的智能熱風爐供暖系統有望在行業內得到更廣泛的應用,為整個煤礦行業在冬季應對低溫挑戰、提升生產效率提供可靠的技術保障。 |